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加工生产线的自动化改造探析.doc


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加工生产线的自动化改造探析
  摘 要:当前,自动化控制已成为了工业发展的主要方向,做好生产线设备及系统的自动化改造工作十分必要。本文结合某差速器壳体类加工生产线自动化改造项目实例,对其自动化改造进行了详细的介绍,为类似生产线自动化改造提供参考。
  关键词:加工生产线;自动化;改造
  随着科学技术的不断进步以及自动化控制技术的发展,传统的工业手工操作已经难以适应当前企业发展的需求,工业自动化建设得到了快速的发展。在工业生产线中,应用自动化技术,能够有效提高生产效率,保障产品的质量,同时还对提升企业的经济效益及核心竞争力起到至关重要的作用。基于此,笔者进行了相关介绍。
  
  某加工生产线由三台立式车床和两台加工中心组成,机床均为手动开关门,部分机床系统通信方面只具有RS232串口通信能力。该线主要生产两种产品,它们外形相似,工艺流程相同,工装、***通用,产品柔性化程度较高。工件在机床上的定位工序间需翻转一次,其中,有两个工序有角向定位要求。
  
  对现有生产线设备进行功能及自动化改造,增加多关节机器人、2D/3D视觉拍照系统及行走导轨,增加生产线附属设施,实现工件的自动运转。通过增加***管理系统、产品的在线检测及***破损检测等功能,实现两种产品在现有生产线上的一定时间内的无人化生产。
  
  整个项目系统由一个PLC总控制柜、一台FANUC机器人R2000iC/165F、一个机器人控制柜R-30iB、FANUCiR Vision 2DV/3DL视觉系统、行走轴(第七轴)、抽检台、五个换向台、切屑及切削液清理装置、物料自动输送线、角向定位周转台、非标卡爪(断气保持)、3台数控车床、2台加工中心、两套雷尼绍在线测量Primosystem、三套***破损系统TRS2及一套基恩士电感测笔(GT2-A12K)组成。
  
  机器人控制柜与机器人进行接线(包括气路的连接)及通信设置;将所需的机床信号点(如开关门、程序启动、报警等)采集后利用cclink模块集成与总控进行I/O通信连接;同样将输送线上的变频器、电磁阀以及传感器等开关量也利用CCLINK进行集成与总控制柜通信连接;然后完成总控与机器人控制柜的接线通信;转换台、抽检台及吹气筒的电磁阀及传感器的信号则通过直接接线实现I/O连接。
  
  由于产品在加工流转过程中存在四次翻转,为实现工件的自由换向,利用齿轮齿条旋转工作原理,借助气缸、电磁阀和限位块。实现工件灵活、准确的换向,并通过控制柜控制转换台的旋转。
  
  (1)2D/3D视觉的应用。为实现对托盘上毛坯的准确抓取,我们利用FANUCiRVision3DL视觉系统,对托盘中的产品进行特征识别,依据基准特征进行校正,对工件进行准确定位,确保工件抓取时准确可靠。OP15工件在安装时需要有准确的角向定位要求,为此,我们利用FANUCiRVision2D视觉系统,充分利用工件的有效角向特征量,来满足工件的角向定位抓取及安装要求。
  (2)三指气动手抓设计。为同时满足产品大小端的抓取,避免更换手抓或者设计双手抓浪费时间、占空间的问题,将手抓设计成阶梯型手抓

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  • 上传人可卿
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  • 时间2021-12-06